SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG
Das waren unsere Erfolge mit OekoBusiness Wien:
Kontinuierliche Analysen, Auswertung und Optimierung aller Ressourcenverbräuche von Strom, Gas, Wasser, Abwasser sowie Verbesserung des Umweltbewusstseins durch laufende Schulung der Mitarbeiter*innen mit dem Ziel, Energieverbrauch, Energiekosten und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Vorsorgender Umweltschutz durch den Austausch von produktberührenden Ventilen, um eventuelle Leckagen zu vermeiden. Einsparung von Wasser und Reinigungsmitteln durch die Erweiterung der zentralen CIP-Reinigungsanlage, Einbindung weiterer Anlagenteile in die CIP-Reinigung, Modernisierung der Abwasseraufbereitungsanlage, Nutzung der Abwärme des kompletten Produktionsprozesses durch eine Wärmepumpe. Weitere Ressourcenschonung durch Modernisierung des Maschinenparks (Margarine und Mayonnaise Produktion) - Verbesserung Transportlogistik - Einsparung an CO2 innerhalb von 3 Jahren umgerechnet ca. 10 % vom Gesamtausstoß! Austausch eines Heizölkessels und eines Gaskessels gegen ein Brennwertgerät.
Unser Unternehmen steht für:
Wir leben Nachhaltigkeit aus Überzeugung und stecken mit unserer Begeisterung auch andere an. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette bemühen wir uns um umwelt- und ressourcenschonendes Handeln und bieten nachhaltige Produkte an. Wir wählen Lieferant*innen und Produktzutaten mit Bedacht, schulen unsere Mitarbeiter*innen und bemühen uns um kurze Transportwege. Durch laufend modernisierte Anlagen und innovative Lösungen schonen wir die Umwelt.
Unsere Zukunft sehen wir in:
Der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung der Ressourceneffizienz. Unterschreitung derzeit vorgeschriebener CO2- und NOx-Werte. Der Fokus bei der Entwicklung und der Produktion unserer SENNA Markenprodukte liegt auf hochwertigen und gesunden Nahrungsmitteln für gewerbliche Kund*innen und Endkonsument*innen in den definierten Absatzmärkten.
Beraten durch
Beratungsunternehmen | Angebot | Jahr |
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Consulting & Projektmanagement DI Thomas Reautschnigg GmbH | ÖKOPROFIT | 2021 |
Consulting & Projektmanagement DI Thomas Reautschnigg GmbH | ÖKOPROFIT | 2020 |
Consulting & Projektmanagement DI Thomas Reautschnigg GmbH | ÖKOPROFIT | 2019 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2018 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2017 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2016 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2015 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2014 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2013 |
Consulting & Projektmanagement DI Thomas Reautschnigg GmbH | ISO 50001 | 2013 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2012 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2011 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2010 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2009 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2008 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2007 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2006 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2005 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2004 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2003 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2002 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2001 |
ETA Umweltmanagement GmbH | ÖKOPROFIT | 2000 |
Maßnahmen
Jahr | Bereich | Beratungsangebot |
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2013 | Verkehr | ÖKOPROFIT |
Anschaffung eines Stickstoffgenerators – Erzeugung von Stickstoff über die hauseigene Druckluftanlage für die Produktbegasung: Wirkung: dadurch Reduktion der indirekten Umweltauswirkungen LKW-Anlieferung von Stickstoffflaschen. Reduktion um rd. 1.600kg CO2. |
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2013 | Rohstoffe, Hilf-/Betriebsstoffe, Wasser, Energie | ÖKOPROFIT |
Modernisierung der Mayonnaise Produktion: Wirkung: Reduktion der Anfahrphase(Produktmenge, die noch nicht abgefüllt werden kann) von 100kg auf 30kg/Chargenwechsel. Was einer Einsparung von ca.10.000kg/a, die nicht entsorgt werden müssen, |
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2013 | Energie | ÖKOPROFIT |
Umbau der Paletten Förderanlage mit Direktanbindung ins Hochregallager. Einsparung von Stapler - Transportwegen. Dies ergibt eine Einsparung von Staplerstunden in der Größenordnung von 40%. Wirkung: Energieeinsparung über Reduktion der Ladezeiten, Einsparung von Wartung, Reduktion von Unfallgefahren, Erhöhung des Arbeitnehmern - Innenschutz. |
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2012 | Energie | ÖKOPROFIT |
Einbau Brüdenkühler bei der Speisewasserentgasung: Wirkung: dadurch Reduktion des Gasverbrauchs um 2 Prozent. |
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2012 | Energie | ÖKOPROFIT |
Nutzung der Kondensatbrüde zur Warmwasseraufbereitung: Wirkung: dadurch Einspasrung von 5% Erdgas. |
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2012 | Rohstoffe, Hilf-/Betriebsstoffe, Energie, Abfall, Lärm | ÖKOPROFIT |
Weitere Umstellung des Getriebeöls bei den Getriebemotoren der Kombinatoren Linie 1, Line 4 und Mayonnaiseproduktion: Wirkung: dadurch Einsparung von Wartungskosten, Einsparung von Entsorgungskosten, |
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2012 | Energie | ÖKOPROFIT |
Plattenwärmetauscher für die Ketchupproduktion: Wirkung: dadurch Reduktion des Energieverbrauchs um 3%. |
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2012 | Energie | ÖKOPROFIT |
Einbau von 4 Stk. Frequenzumrichtern bei Kombinator Linie 5: Wirkung: dadurch Einsparung von rd. 25% Strom in diesem Bereich. |
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2012 | Energie | ÖKOPROFIT |
Expedit Hochregallager (HRL), Einbau von Streifenvorhängen – Verringerung von Kälteverlusten: Wirkung: dadurch Reduktion des Stromverbrauchs in diesem Bereich um 13%. |
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2011 | Energie | ÖKOPROFIT |
Einbau eines Frequenzumrichters beim Antrieb der 2.Würfelverpackungsmaschine: Wirkung: dadurch Einsparung von rd. 7500 kWh (25%) Energie (Strom). |
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2011 | Energie | ÖKOPROFIT |
Fenster tauschen im Labor: Wirkung: dadurch Einsparung von Heizenergie in diesem Bereich von rd. 10% . |
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2011 | Energie | ÖKOPROFIT |
Einbau eines Economizers beim Dampfkessel: Wirkung: zur Rückgewinnung der Abwärme aus dem Abgas. |
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2011 | Rohstoffe, Hilf-/Betriebsstoffe, Energie, Abfall, Lärm | ÖKOPROFIT |
Umstellung des Getriebeöls bei den Getriebemotoren vom Kombinator Linie 3 und Linie 5: Wirkung: dadurch Einsparung von Wartungskosten, Einsparung von Entsorgungs – kosten, Reduktion Energie - verbrauch bzw. Lärmreduktion. |
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2010 | Energie | ÖKOPROFIT |
Nutzung der Abwärme aus der NH3-Kälteanlage für die Anwärmung der Wasserphase in der Margarineerzeugung und für das Vorspülwasser bei der CIP-Reinigung: Wirkung: dadurch Reduktion des Gasverbrauches um 5%. |
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2010 | Energie | ÖKOPROFIT |
Einbau eines Frequenzumrichters beim Antrieb der 2.Würfelverpackungsmaschine: Wirkung: dadurch Reduktion des Stromverbrauches in diesem Bereich um 25%. |
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2010 | Wasser | ÖKOPROFIT |
Abwasseranlage umbauen / erneuern (Fettabscheider erneuern): Wirkung: dadurch Reduktion des Restfettanteils im Abwasser um 50%. |
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2010 | Rohstoffe, Hilf-/Betriebsstoffe, Energie | ÖKOPROFIT |
Umstellung des Getriebeöls bei den Getriebemotoren vom Kombinator Linie 2: Wirkung: dadurch Einsparung von Wartungskosten,Einsparung von Entsorgungskosten, Reduktion Energie - verbrauch um rd. 8% sowie Lärmreduktion. |
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2010 | ÖKOPROFIT | |
Austausch des Kältemittels R22 auf R422D bei der Hochregallagerkühlung: Wirkung: dadurch Reduktion des Umweltrisikos im Zusammenhang mit Umwelt-Notfallvorsorge. |
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2009 | Energie | ÖKOPROFIT |
Nutzung der Abwärme aus dem Kühlwasser der Pasteurisation für die Warmwasseraufbereitung: Wirkung: dadurch Einsparung von rund 30.000m³ Erdgas (11.000 EUR). |
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2009 | Energie | ÖKOPROFIT |
Einbau eines Frequenzumrichters beim Pin – Mix Antrieb Linie 3: Wirkung: dadurch Einsparung von rund 25% Strom oder 18.000kWh in diesem Bereich. |
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2009 | Wasser | ÖKOPROFIT |
Einbindung der Stick – Pack Abfüllanlage in die bestehende CIP – Anlage: Wirkung: dadurch Einsparung von rund 1.700m³ Frischwasser. |
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2009 | Energie | ÖKOPROFIT |
Inbetriebnahme eines neuen Drucklufttrockners mit Kältespeicher: Wirkung: dadurch geringerer Stromverbrauch um 10% im Vergleich zum alten Gerät. |
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2009 | Abluft, Lärm | ÖKOPROFIT |
Umstellung auf unbedruckte Kartons: Wirkung: dadurch Reduktion von Transportwegen und somit Reduktion von Emissionen. |
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2008 | Energie | ÖKOPROFIT |
Austausch eines Verdunstungskondensator bei der NH3 Kälteanlage: Wirkung: diese Absenkung der Kondensationstemperatur erhöht einerseits die Kälteleistung der Kältekompressoren und hat ebenfalls eine Absenkung der elektrischen Leistungsaufnahme zur Folge. Einsparung von rd. 45.000 kWh Strom. |
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2008 | Wasser | ÖKOPROFIT |
Installation einer zusätzlichen automatischen Reinigung für 1000l Flüssigproduktcontainer (Reinigung von 10 Container/Tag) Wasser – Lauge Weiterverwendung: Wirkung: dadurch können rund 500m³ Frischwasser eingespart werden. |
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2008 | Energie | ÖKOPROFIT |
Einbau eines Frequenzumrichters beim Antrieb der Würfelverpackungsmaschine: Wirkung: dadurch Einsparung von rund 25% Strom bzw. 7.500kWh Strom. |
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2007 | Wasser | ÖKOPROFIT |
Installation einer zusätzlichen Reinigung für 1000l Flüssigproduktcontainer (Reinigung von 10 Container/Tag) Wasser – Lauge Weiterverwendung: Wirkung: dadurch kommt es auch zu einger gleichmässigen Reinigung aller Container bzw.Nutzung des Abwassers der Container als Vorspülwasser für die CIP Reinigung (Einsparung von rd. 500m³ Wasser und rd. EUR 1000,- . |
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2007 | Energie | ÖKOPROFIT |
Einbau eines Frequenzumrichters beim Antrieb der Würfelverpackungsmaschine: Wirkung: dadurch werden neben Stromkosten (EUR 500,-) auch Wartungskosten eingespart. |
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2006 | ÖKOPROFIT | |
Verlegung der Kälteaggregate (Produktions-und Laborkühlraum) Wirkung: dadurch Verringerung der Laufzeiten durch erheblich bessere Belüftung der Kondensatoren, Entlastung der mech. Raumlüftung. |
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2006 | ÖKOPROFIT | |
Erstellung eines Mobilitäts-/Verkehrskonzeptes für den Standort Wien; Erhebung des Verkehrsverhalten der Mitarbeiter am Standort und Berechnung zweier Projekte: Produktion Kleinverpackung und Projekt Weg von der Straße-rauf auf die Schiene: Wirkung: Basis für weitere organisatorische Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeitelogistik bzw. eines effizienten Transportwesens. |
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2006 | Energie | ÖKOPROFIT |
NH³ - Kälteanlage: Wirkung: durch die Erneuerung von Kondensatoren kann eine Energieeinsparung von 5% bzw. 56.000 kWh erzielt werden. |
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2006 | Energie | ÖKOPROFIT |
Umbau von mechanischen Regelgetriebe auf frequenzgesteuerten Antrieb beim Kombinator Linie 1 Pin Mix Wirkung: dadurch kann der Stromverbrauch in diesem Bereich um knapp 50% reduziert werden. |
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2005 | Energie | ÖKOPROFIT |
Einbau eines Schnelllauftores im 4°C Kühlraum: Wirkung: dadurch kann im Bereich des Kühlraumes Strom eingespart werden. |
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2005 | ÖKOPROFIT | |
Rohrisolierungen im Kältebereich erneuern: Wirkung: dadurch kann Energie eingespart werden. |
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2005 | ÖKOPROFIT | |
Energie Druckluft/Regelmäßige Überprüfung des Druckluftnetzes auf Leckagen: Wirkung: dadurch Einsparung von Energie. |
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2005 | ÖKOPROFIT | |
Anbringung eines Lamellenvorhanges im Hochregalkühllager: Wirkung: dadurch kann Energie eingespart werden. |
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2004 | Energie | ÖKOPROFIT |
Druckluft: Optimierung der Kompressorsteuerung, Wirkung: Reduktion des Stromverbrauchs um 10.000 kWh pro Jahr, Kosteneinsparnis von 560 € jährlich. |
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2004 | Energie | ÖKOPROFIT |
Anschaffung einer neuen energieeffizienteren Verpackungsanlage: Wirkung: Reduktion des Stromverbrauches um 4.500 kWh jährlich, Kosteneinsparnis von 252 € pro Jahr. Weiters treten durch diese Maßnahme weniger Störungen an den Abfüllanlagen auf. |
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2004 | Rohstoffe, Hilf-/Betriebsstoffe, Abfall | ÖKOPROFIT |
Installation eines Molchsystems: Wirkung: dadurch kommte es zu weniger Mischzonen (80% bzw. 2.000 kg) und Verlusten bei Mayonnaise. Damit es bei Produktwechsel zu keiner Vermischung verschiedener Produkte kommt und damit auch Verluste, wird mittels eines Molches (Kugel) das Leitungssystem entleert. |
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2004 | Rohstoffe, Hilf-/Betriebsstoffe | ÖKOPROFIT |
Automatischer Riegelverpacker: Wirkung: dadurch wollen wir unsere Großkunden - weg von der Karton Verpackung beim |
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2004 | Energie | ÖKOPROFIT |
Ammoniakkühler NEU: Wirkung: dadurch können wir einen höheren Wirkungsgrad von ca. 40 % erzielen und sparen rund 31.000 kWh Strom bzw. ca. EUR 1.800,- pro Jahr. |
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2004 | Energie | ÖKOPROFIT |
Druckluft: drehzahlgesteuerter Kompressor Wirkung: durch diese Optimierung der Kompressorsteuerung können wir eine Reduktion des Stromeinsatzes in diesem Bereich um 20% erzielen. |
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2004 | Energie | ÖKOPROFIT |
Verpackungsanlage NEU: Wirkung: dadurch konnte eine Reduktion des Stromverbrauches um 45% (4.500 kWh) und weniger Störungen an den Abfüllanlagen erzielt werden. |
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2004 | ÖKOPROFIT | |
Qualifizierung zum Europäischen Energie Manager: Wirkung: Steigerung der internen Umweltkompetenz - Hr. Weber hat mit Auszeichnung den Lehrgang für effiziente Energietechnik und betriebliches Energiemanagement abgeschlossen. |
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2003 | Abfall | ÖKOPROFIT |
Umstellung der Mayonnaise Tuben Verpackung von Trays auf Pads: Wirkung: Einsparung von 1.900 kg Verpackungsmaterial aus Karton pro Jahr, Kosteneinsparung von 8265 € jährlich. Weiters wird durch diese Maßnahme weniger Lagerfläche benötigt. |
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2003 | Rohstoffe, Hilf-/Betriebsstoffe, Wasser | ÖKOPROFIT |
Wasserenthärtung Kesselhaus: Wirkung: Einsparung von 300 Kubikmeter Wasser, 500 kg Salz pro Jahr. Dadurch werden insgesamt Kosten von 779 € jährlich eingespart. |
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2003 | Energie | ÖKOPROFIT |
Einbau eines Schnelllauftores im Hochregallager: Wirkung: Minimierung des Kälteverlusts, Einsparung von ca. 3.000 kWh Strom pro Jahr, was eine Kosteneinsparnis von 168 € jährlich bedeutet. |
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2003 | Rohstoffe, Hilf-/Betriebsstoffe, Verkehr, Abluft | ÖKOPROFIT |
Der komplette Außendienst wurde mit einem Wirkung: Einsparung von 884.627 km Transportwegen und somit von ca. 248 kg Kohlendioxid, Papiereinsparung um 1.384 kg jährlich. Kosteneinsparung von insgesamt 2.292 € pro Jahr. |
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2003 | Rohstoffe, Hilf-/Betriebsstoffe, Wasser | ÖKOPROFIT |
Umbau und Erneuerung der zentralen CIP-Reinigungsanlage: Wirkung: Reduktion des Wasserverbrauchs CIP-Reinigung um 19 % = 1.500 m³. Reduktion der benötigten Reinigungsmittel um 9 % = 900 kg/a. Kostenreduktion um EURO 1.200,-. Verbesserte Reinigungsqualität. |
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2003 | ÖKOPROFIT | |
Präventivmaßnahme - Ersatz sämtlicher Steinzeugkanäle durch Kunststoffkanäle: Wirkung: damit werden eventuelle Bodenkontaminierungen verhindert. |
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2003 | Verkehr | ÖKOPROFIT |
Erhöhung des Anteils der Befüllung unserer Produkte am Standort durch den Ankauf einer Portionspackungsabfüllanlage (Stick-Pack): Wirkung: jährliche Reduktion von 16.240 km Transportwegen, dadurch eine Reduktion von 11.953 kg CO2 Emissionen. Kosteneinsparung von EUR 16.000,-. |
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2003 | ÖKOPROFIT | |
Umstieg auf "neue" Kleinverpackung (Stick-Packs): Wirkung: 27 % weniger Folienverbrauch. |
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2002 | ÖKOPROFIT | |
Umstellung der Druckpumpen auf Frequenzumrichterregelung bei einer weiteren Produktionslinie (Wegfall des mechanischen Regelantriebs): Wirkung: Reduktion der Lärmemission von 91 dB(A) auf unter 85 dB(A). Kostenreduktion um EURO 1.453/a (Verschleißteile). Entstressung der Mitarbeiter. |
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2002 | Wasser | ÖKOPROFIT |
Installation von Wasserdurchflußmengenregler bei Duschen und Waschbecken: Wirkung: Reduktion des Sanitärwasserverbrauchs um 30 % = 561 m³/a. Kostenreduktion um EURO 1.889,-. |
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2002 | Wasser | ÖKOPROFIT |
Erweiterung der Niederdruckreinigung (Phase 2): Wirkung: Reduktion des Wasserverbrauchs für die Reinigung um 12 % = 180 m³/a. Kostenreduktion um EURO 430,-. Energieeinsparung, da dass Heißwasser nur mehr auf 70 C statt 80 °C erwärmt werden muß. |
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2002 | Energie | ÖKOPROFIT |
Zusätzlicher Wärmedämmung im Zuge eines Hallenneubaues: Wirkung: jährliche Einsparung von 17.000 kWh Heizenergie und Einsparung von EUR 1.000,- Heizenergiekosten. |
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2002 | Energie | ÖKOPROFIT |
Einsatz von 2 neuen Trafos: Wirkung: Einsparung von jährlich 16.000 kWh Stromverlust oder EUR 1.100.- Stromkosten. |
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2001 | Abfall | ÖKOPROFIT |
Austausch von Leuchtstoffröhren auf Typ Polylux XL mit 30% mehr Lichtausbeute und dreifacher Lebensdauer: Wirkung: Reduktion der gefährlichen Abfälle durch längere Lebensdauer der neuen Lampen um 12% = 6kg/a. Verbesserte Arbeitsbedingungen durch höhere Lichtausbeute. Reduktion der Entsorgungskosten um EURO 44,-. |
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2001 | Energie | ÖKOPROFIT |
Umstellung des Heizkessel-Brenners von Heizöl leicht auf effiziente Erdgasanlage: Wirkung: Reduktion des Primärenergieeinsatzes , Reduktion der Schadstoffemissionen, Kostenreduktion um rund EURO 14.500,-, Entfall von Filter- und Tankreinigung sowie Lagertankbeheizung und Transport. |
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2001 | Wasser | ÖKOPROFIT |
Installation eines Spritzwasser-Niederdrucksystems für die Reinigung im Produktionsbereich (Phase 1): Wirkung: Heißwassereinsparung um 9 % = 450 m³. Verminderte Verbrühungsgefahr für Mitarbeiter. Kostenreduktion um EURO 1.177,-. |
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2001 | Rohstoffe, Hilf-/Betriebsstoffe, Abfall | ÖKOPROFIT |
Installation einer Reworkanlage zur Wiederverarbeitung der Anfahrverluste bei der Mayonnaiseabfüllung: Wirkung: Einsparung von Rohstoff (Mayonnaise) und Altstoff-Abfall um je 61 % = 23.850 kg. Jährliche Einsparung von EURO 6.700,-. |
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2001 | Energie | ÖKOPROFIT |
Erneuerung der NH³-Leitungen im Produktionsbereich und Neu-Isolierung mit Schaum bei 2 Produktionslinien: Wirkung: Stromeinsparung bei Kältekompressor um 66 % = 20.000 kWh/a. Kostenreduktion um EURO 1.090,-. Keine Korrosion der Kälteleitungen. |
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2001 | Energie | ÖKOPROFIT |
Automatisierung der Kühlung: Ersatz der alten Handregelung durch eine EDV-gestützte leistungsgesteuerte Regelung: Wirkung: Stromeinsparung von 20.250 kWh/a. Kostenreduktion um EURO 1.000,-. Entstressung der Mitarbeiter. |
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2001 | Rohstoffe, Hilf-/Betriebsstoffe | ÖKOPROFIT |
Erneuerung der Leitungen der Kühlanlage im Bereich Fertigware: Wirkung: Reduktion des Verbrauchs von Kältemittel (R22) um 48 % = 96 kg/a. Kostenreduktion von EURO 1.000,-. |
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2000 | ÖKOPROFIT | |
Umstellung von Heißleim auf synthetischen Leim: Wirkung: Erhöhung der Arbeitssicherheit, keine Verbrennungsgefahr, Einsparung von Reinigungsarbeit. |
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2000 | Abfall | ÖKOPROFIT |
Austausch der vorhandenen Leuchtstofflampen gegen Lampen des Typs Polylux XL mit 30 % mehr Lichtausbeute und 3-facher Lebensdauer: Wirkung: Reduktion der gefährlichen Abfälle um 60 %, bessere Arbeitsbedingungen. |
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2000 | Energie | ÖKOPROFIT |
Vergrößerung der Oberfläche der Rippenrohrzylinder für die Margarinekühlung: Wirkung: Einsparung von rund 17.000 kWh elektrischer Energie pro Jahr, Qualitätsverbesserung der Margarine. |
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2000 | ÖKOPROFIT | |
Einbau eines lärmarmen Antriebsmotors beim Kombinator Linie 5: Wirkung: Lärmreduktion und Qualitätsverbesserung der Margarine. |
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2000 | ÖKOPROFIT | |
Erneuerung des NH3-Verdunstungskondensators: Wirkung: Lärmreduktion für Anrainer, Energieeinsparung durch verminderte Druckverluste. |
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2000 | ÖKOPROFIT | |
Umbau des Druckpumpenantriebs von mechanischem Regelgetriebe auf Antriebsmotoren mit Frequenzumformer: Wirkung: Lärmreduktion im Produktionsbereich von 91 dB(A) auf unter 85 dB(A). |
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2000 | Energie | ÖKOPROFIT |
Nutzung des NH3-Heißgases für die Warmwasseraufbereitung: Wirkung: Reduktion des Stromverbrauchs um rund 6.000 kWh und des Heizenergieverbrauchs um rund 100.000 kWh pro Jahr. |
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2000 | Verkehr | ÖKOPROFIT |
Wechsel des deutschen Lieferanten von Hauptrohstoffen auf einen österreichischen Lieferanten: Wirkung: Reduktion der Transportenergie um 81 % = 686.121 kWh/a. Reduktion der damit verbundenen CO2-Emissionen um 81 % = 182.783 kg/a. Kostenreduktion um EURO 218.000,-. Höhere Zuverlässigkeit. |
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2000 | ÖKOPROFIT | |
Reduktion der Lärmemission der Druckpumpen bei einer Produktionslinie durch Umstellung auf Frequenzumrichterregelung (Wegfall des mechanischen Regelantriebs): Wirkung: Reduktion der Lärmemission von 91 dB(A) auf unter 85dB(A). Kein Gehörschutz mehr notwendig. |
Geplante Maßnahmen
Bereich | Beratungsangebot |
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Rohstoffe, Hilf-/Betriebsstoffe, Wasser | ÖKOPROFIT |
Einbindung der Pasteure in die CIP – Reinigung (CIP: Cleaning in Place): Wirkung: dadurch kann Wasser und Reinigungsmittel eingespart werden. |
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Energie | ÖKOPROFIT |
Weitere Umstellung des Getriebeöls bei den Getriebemotoren der Kombinatoren Linie 1, Line 4 und Mayonnaiseproduktion: Wirkung: Einsparung von Wartungskosten, Einsparung von Entsorgungskosten, Reduktion Energieverbrauch bzw. |
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Energie | ÖKOPROFIT |
Wärmepumpe in Kühlkreislaufwasser einbinden: Wirkung: dadurch kann dem Kühlwasser Wärme entzogen werden und dadurch Warmwasser erzeugt werden. |
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Energie | ÖKOPROFIT |
Einbau eines Frequenzumrichters beim Antrieb der 2.Würfelverpackungsmaschine: Wirkung: dadurch Einsparung von rd. 25% Strom in diesem Bereich. |
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Energie | ÖKOPROFIT |
Fenster tauschen im Labor - defekte Fenster erneuern: Wirkung: dadurch Einsparung von Heizenergie. |
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Energie | ÖKOPROFIT |
Heizöl Brenner tauschen: Wirkung: dadurch Einsperung von Heizöl und Reduktion von Emissionen. |
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Energie | ÖKOPROFIT |
Erneuerung des Heizöl-Brenner: Wirkung: dadurch wird die Primärenergie besser genutzt und der Energieverbrauch sinkt in diesem Bereich, ebenso die Emissionen. |
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Rohstoffe, Hilf-/Betriebsstoffe, Wasser | ÖKOPROFIT |
Einbindung der Pasteure in die CIP – Reinigung: Wirkung: dadurch Einsparung von Stadtwasser und Reinigungsmitteln. |
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Energie | ÖKOPROFIT |
Nutzung der Abwärme aus der NH3-Kälteanlage für die Anwärmung der Wasserphase in der Margarineerzeugung und für das Vorspülwasser bei der CIP-Reinigung: Wirkung: dadurch Entlastung des Kühlturmes, bzw. Einsparung von Strom. |
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Energie | ÖKOPROFIT |
Austausch des Dampfkessels und Einbau eines Eccos für die Aufheizung des Speisewassers: Wirkung: dadurch kann der Gasverbrauch in diesem Bereich um 5% gesenkt werden. |
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Energie | ÖKOPROFIT |
Aufheizung Warmwasser durch Wärmerückgewinnungsmaßnahmen: Wirkung: dadurch kann der Gasverbrauch um knapp 2% gesenkt werden. |
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Energie | ÖKOPROFIT |
Nutzung der Abwärme aus der NH³-Kälteanlage für die Anwärmung der Wasserphase in der Margarineerzeugung und für das Vorspülwasser bei der CIP-Reinigung: Wirkung: dadurch Einsparung von Erdgas im Ausmaß von rd. 13.000 m³. |
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Abfall | ÖKOPROFIT |
Optimierung der Abwasseraufbereitung und Erweiterung des Fettabscheiders: Wirkung: dadurch kann eine Optimierung der Fett/Wassertrennung erreicht werden. |
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Energie | ÖKOPROFIT |
Dampfkessel NEU: Wirkung: durch diese Erneuerung kann im Bereich Aufheizung Speisewasser eine Energieeinsparung von rund 250.000 kWh erzielt werden. |
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Energie | ÖKOPROFIT |
Erneuerung des Ammoniakkühler: Wirkung: Erzielung eines höheren Wirkungsgrad von ca. 40 %, somit Einsparung von 31.000 kWh Strom und EUR 1.800,- jährlich. |
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Energie | ÖKOPROFIT |
Austausch vorhandener nicht isolierter Öltanks bei der Mayonnaiseabfüllung gegen neue isolierte Öltanks: Wirkung: Reduktion des Energieaufwandes für Beheizung um 7% (2.000 kWh) jährlich, Kostenersparnis von 112 € jährlich. |
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Rohstoffe, Hilf-/Betriebsstoffe | ÖKOPROFIT |
Installation eines Molchsystems (Leerung des Leitungssystems mittels Kugel) damit es bei Produktwechsel zu keiner Vermischung verschiedener Produkte und damit zu Verlusten kommt: Wirkung: erspart Verluste am Ende jeder Produktionswoche in einer jährlich Höhe von ca. 2.500 kg und EUR 1.200,-. |